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設(shè)備運(yùn)行分析報(bào)告推介
設(shè)備運(yùn)行分析報(bào)告
5月份 1~8機(jī)組機(jī)械部分設(shè)備總體運(yùn)行良好,沒有因設(shè)備故障原因而出現(xiàn)機(jī)組非停的事故發(fā)生,但機(jī)組仍然存在較多缺陷,如三漏(主要是調(diào)速器部分滲油和技術(shù)供水部分漏水)、油泵效率低、發(fā)電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)故障、運(yùn)行設(shè)備不可靠等。這些設(shè)備缺陷問題在運(yùn)行過程中如不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消缺,很有可能引發(fā)嚴(yán)重的后果,致使設(shè)備損壞甚至造成機(jī)組非停和設(shè)備事故。本月設(shè)備缺陷及處理統(tǒng)計(jì)如下表:
與上個(gè)月相比,缺陷發(fā)現(xiàn)增加10項(xiàng),未處理增加8項(xiàng),消缺率下降7%。 以下是5月份設(shè)備的運(yùn)行情況分析:
一、1機(jī)組
1、運(yùn)行狀況:
機(jī)組運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行的設(shè)備缺陷,在運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷在有條件時(shí)都能安排人員及時(shí)進(jìn)行處理。
2、存在缺陷:
機(jī)組目前存在的缺陷主要是空氣圍帶破裂漏氣,在機(jī)組停機(jī)時(shí)投入空氣圍帶后仍有漏水,但目前漏水量不大,而且機(jī)組在運(yùn)行時(shí)圍帶在退出狀態(tài),不影響機(jī)組運(yùn)行。另外,發(fā)電機(jī)風(fēng)閘管路焊縫漏氣一直存在,由于漏氣點(diǎn)在發(fā)電機(jī)內(nèi)部且處在高空位置,處理比較困難。
① 1機(jī)組2潤滑油泵聯(lián)軸器磨損嚴(yán)重,護(hù)罩及電機(jī)端部附著有大量金屬粉末,且油泵有輕微漏油。建議盡快進(jìn)行更換。
、 1機(jī)組空氣圍帶未能進(jìn)行處理,已有水從制動(dòng)柜下方空氣圍帶排氣管流出,又由
于64.0m層地漏不暢,已形成較大面積積水。
另外:機(jī)組輔機(jī)控制柜“現(xiàn)地/遠(yuǎn)方”切換鑰匙卡澀,在操作中已折斷數(shù)把鑰匙,已無備用鑰匙。存在較嚴(yán)重隱患:當(dāng)需緊急處理時(shí),勢(shì)必延誤處理時(shí)期。建議進(jìn)行改造,更換為切換把手形式。
1機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷 7條,已處理6條,待處理1條。
3、建議:
。1)加強(qiáng)機(jī)組運(yùn)行環(huán)境和設(shè)備衛(wèi)生清潔,確保設(shè)備在運(yùn)行過程中更加安全可靠。(2)在有條件時(shí)申請(qǐng)停機(jī),下閘排干流道對(duì)機(jī)組檢修密封進(jìn)行更換。
二、2機(jī)組
1、運(yùn)行狀況:
機(jī)組運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行的設(shè)備缺陷,對(duì)出現(xiàn)的分段關(guān)閉閥滲油和3組合閥漏油進(jìn)行了消缺處理,其他檢修與維護(hù)工作照常進(jìn)行。
2、存在缺陷:
軸承潤滑油泵效率較低,備用泵頻繁啟動(dòng)。目前采取調(diào)整軸承用油量的措施延長備用泵啟動(dòng)時(shí)間間隔,但到夏季外部環(huán)境溫度升高時(shí),無法使用這個(gè)辦法再進(jìn)行調(diào)整,建議更換新油泵或更換流量稍大的油泵。
2機(jī)組停機(jī)時(shí),上位機(jī)頻繁報(bào)“2發(fā)電機(jī)4號(hào)制動(dòng)閘頂起位置--動(dòng)作”,且2號(hào)制動(dòng)閘不在頂起位置和復(fù)歸位置。
2機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷 6條,已處理4條,作廢1條,待處理1條。
3、建議:
加強(qiáng)機(jī)組運(yùn)行環(huán)境和設(shè)備衛(wèi)生清潔,確保設(shè)備在運(yùn)行過程中更加安全可靠。
三、3機(jī)組
1、運(yùn)行狀況:
3機(jī)組A級(jí)檢修上月底結(jié)束,目前機(jī)組運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)任何重大的設(shè)備缺陷,其他日常的檢修與維護(hù)工作照常進(jìn)行。存在的缺陷為軸承潤滑油泵效率較低,備用泵頻繁啟動(dòng)。目前采取調(diào)整軸承用油量的措施延長備用泵啟動(dòng)時(shí)間間隔,建議增加采購油泵備用或更換流量稍大的油泵。
在進(jìn)行400V廠用電2D運(yùn)行轉(zhuǎn)檢修的操作時(shí),發(fā)現(xiàn)3機(jī)組發(fā)電機(jī)輔機(jī)柜及技術(shù)供水
電控柜的主備用電源切換裝置都沒有自動(dòng)切換到備用電源,須手動(dòng)進(jìn)行切換。
2、建議
3機(jī)組運(yùn)行時(shí),注意相關(guān)控制柜及廠用400V 2D的信號(hào),防止主用電源失電造成機(jī)組停運(yùn)。建議停機(jī)時(shí)進(jìn)行調(diào)試、試驗(yàn),保證設(shè)備完好性。
四、4機(jī)組
1、運(yùn)行狀況:
4機(jī)組轉(zhuǎn)輪檢修上月底結(jié)束,其他部位的設(shè)備在之前也進(jìn)行了檢修,目前機(jī)組運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)任何重大的設(shè)備缺陷,其他日常的檢修與維護(hù)工作照常進(jìn)行。
2、存在缺陷:
、僮罱欢螘r(shí)間,4機(jī)組潤滑油泵備用泵頻繁啟動(dòng)。記錄顯示,4機(jī)組備用潤滑油泵啟動(dòng)間隔僅僅10分鐘左右。如此頻繁啟動(dòng),使得4機(jī)組相當(dāng)于沒有事故備用潤滑油泵。一旦有一臺(tái)潤滑油泵故障,軸承高位油位必將迅速下降至事故停機(jī)油位。(2機(jī)組有相似缺陷,備用潤滑油泵啟動(dòng)間隔為20分鐘)。
、5月1日15:44 上位機(jī)報(bào)“4號(hào)441機(jī)組線圈溫度過高”信號(hào)(停機(jī)狀態(tài)),而上位機(jī)“機(jī)組溫度”欄顯示機(jī)組線圈第一個(gè)點(diǎn)溫度顯示負(fù)的無窮大,第九個(gè)點(diǎn)溫度顯示為550度左右。短時(shí)顯示正常后,再次跳變。幾小時(shí)內(nèi)出現(xiàn)數(shù)次。
③每隔10分鐘左右,4機(jī)組會(huì)出現(xiàn)高位油箱油位低而頻繁啟停備用泵。(2機(jī)組是每隔22分鐘)。
、4機(jī)組運(yùn)行過程中,上位機(jī)報(bào)調(diào)速器較重故障,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)為電調(diào)柜報(bào)B套槳葉反饋故障,信號(hào)會(huì)偶爾復(fù)歸,目前A套主用,調(diào)速器單套運(yùn)行。
、4機(jī)組電調(diào)B套報(bào)“齒盤測(cè)速故障”,復(fù)歸無效。
⑥空氣圍帶電磁閥動(dòng)作不可靠,有時(shí)可以自動(dòng)而有時(shí)必須使用手動(dòng)
4機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷12條,已處理7條,待處理5條。
3、建議:
4機(jī)組單臺(tái)潤滑油泵供油不滿足用油量。當(dāng)前已進(jìn)入高溫期,建議組織進(jìn)行機(jī)組潤滑油流調(diào)節(jié),或增加采購油泵備用或更換流量稍大的油泵。班組做計(jì)劃采購空氣圍帶電磁閥后進(jìn)行更換。
1、運(yùn)行狀況:
目前機(jī)組運(yùn)行良好,沒有出現(xiàn)任何重大的設(shè)備缺陷。其他日常的檢修與維護(hù)工作照常進(jìn)行。
2、存在缺陷:
、5機(jī)組B套導(dǎo)葉傳感器顯示有較大誤差,現(xiàn)場(chǎng)檢查傳感器發(fā)現(xiàn)B套傳感器在全關(guān)時(shí),行程過緊,導(dǎo)致定位不準(zhǔn)。若機(jī)組運(yùn)行時(shí),A套導(dǎo)葉傳感器故障,自動(dòng)切換到B套時(shí),機(jī)組會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng),存在重大安全隱患。
、谏衔粰C(jī)有“5機(jī)組漏油箱油混水”告警。
、勰壳爸鬏S密封漏水量稍大。
5機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷 3條,已處理1條,待處理2條。
3、建議
停機(jī)時(shí)對(duì)主軸密封進(jìn)行壓緊調(diào)整或拆除檢查。在停機(jī)時(shí),重新調(diào)整導(dǎo)葉傳感器反饋線拉桿位置。
六、6機(jī)組
1、運(yùn)行狀況:
機(jī)組運(yùn)行良好,本月停機(jī)對(duì)組合軸承上游側(cè)端面油擋密封進(jìn)行了更換,檢修效果有待觀察;同時(shí)處理了調(diào)速器1壓油泵打不上油的缺陷故障,其他日常的檢修與維護(hù)工作照常進(jìn)行。
2存在缺陷:
(1)機(jī)組調(diào)速器漿葉主配壓閥出現(xiàn)了多次卡阻現(xiàn)象,拆除檢查、處理效果不佳,仍有卡阻現(xiàn)象,致使機(jī)組無法恢復(fù),(6月1日,停機(jī)進(jìn)行了處理)。
(2)6機(jī)組運(yùn)行過程中,上位機(jī)偶爾會(huì)報(bào)主軸密封水中斷,開啟備用電動(dòng)閥后,主軸密封水滿足,但偶爾也會(huì)報(bào)主軸密封水中斷。
3、建議
對(duì)誤發(fā)信號(hào)的密封水信號(hào)器進(jìn)行更換。
1、機(jī)組停機(jī)檢修:
。1)集電環(huán)返廠加工后回裝,對(duì)集電環(huán)和操作油管短軸進(jìn)行盤車,數(shù)據(jù)達(dá)到優(yōu)良,目前碳刷溫度高的問題已經(jīng)解決。(2)拆除主軸密封檢查空氣圍帶和抗磨板。(3)更換彎曲的安全連桿,調(diào)整、打磨導(dǎo)葉端面間隙,使端面間隙單邊余量最少達(dá)到0.5mm。
7機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷 2條,已處理完畢。
2、狀況:
在機(jī)組檢修完后,目前機(jī)組運(yùn)行狀況良好,其他日常的檢修與維護(hù)工作照常進(jìn)行。
3、存在缺陷:
、8機(jī)組運(yùn)行時(shí)勵(lì)磁調(diào)節(jié)柜無功功率表指針擺向負(fù)刻度一邊,實(shí)際無功為正無功。 ②8運(yùn)行中(溫度70度),加熱器在自動(dòng)方式下也自動(dòng)投入。
、凵衔粰C(jī)顯示8機(jī)組定子線圈溫度8號(hào)點(diǎn)791度,鐵芯溫度8號(hào)點(diǎn)無窮大。
④8機(jī)組壓油罐上磁翻板液位計(jì)顯示的油位與觸摸屏上顯示的油位相差較大(磁翻板液位計(jì):1037mm 觸摸屏:689mm),差值接近400mm.
、葺S承潤滑油泵效率較低且震動(dòng)和噪音較大,備用泵頻繁啟動(dòng)。
8機(jī)組共發(fā)現(xiàn)缺陷 11條,已處理7條,待處理4條。
4、建議:
目前軸承潤滑油泵備用泵頻繁啟動(dòng),主要采取調(diào)整軸承用油量的措施延長備用泵啟動(dòng)時(shí)間間隔解決備用泵頻繁啟動(dòng)問題,建議增加采購油泵備用或更換流量稍大的油泵。
八、公用設(shè)備:
1、運(yùn)行狀況:
檢查發(fā)現(xiàn)公共設(shè)備缺陷較多。原因是這個(gè)月內(nèi)對(duì)泄水閘進(jìn)行了檢修和閘門升降調(diào)試,其中發(fā)現(xiàn)了不少缺陷。
2、存在缺陷:
、2泄水閘PLC程序丟失。
、11泄水閘PLC程序丟失。
③5盤柜液晶顯示控制面板無數(shù)據(jù)顯示。
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