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制藥生產(chǎn)廢水的處理技術(shù)
制藥生產(chǎn)廢水的處理技術(shù)【1】
【摘要】文章對蒽醌法雙氧水生產(chǎn)的廢水的性質(zhì)作了簡要介紹,針對該類污染物提出了隔油 氣浮 催化氧化 生物碳塔為核心的治理工藝。
著重介紹了該工程的實(shí)際運(yùn)行情況及運(yùn)行中遇到的問題,并加以分析。
【關(guān)鍵詞】雙氧水生產(chǎn)廢水;氣浮;催化氧化;處理
1 生產(chǎn)廢水的性質(zhì)
雙氧水生產(chǎn)工藝為鈀觸媒、2-乙基蒽醌法。
廢水主要來自于過氧化氫生產(chǎn)車間的各種廢水排放。
該廢水主要含有:2-乙基蒽醌、磷酸三辛酯、三甲苯及雙氧水。
廢水中含有難降解的芳香烴及對生化反應(yīng)有毒害作用的雙氧水。
磷酸三辛酯和三甲苯均為不溶于水的有機(jī)溶劑,密度比水略輕,磷酸三辛酯的相對密度ρ=0.924,三甲苯的相對密度ρ=0.86。
2 廢水的處理工藝
2.1 工藝流程:針對該廢水的特性,制定出先除油,然后采用催化氧化反應(yīng)打開苯環(huán),降解大部分芳香烴類有機(jī)物,最后通過活性碳吸附殘留有機(jī)物,確保達(dá)標(biāo)排放。
2.2 主要構(gòu)筑物及設(shè)備設(shè)計(jì)參數(shù):高濃廢水儲池:V有效=200m�3。
主要是存儲一次性排放的高濃度的白土床廢水,然后多次少量的進(jìn)入廢水處理系統(tǒng),減輕高濃廢水對系統(tǒng)的沖擊。
隔油池:HRT=0.5h。
主要是去除廢水中的分散油。
調(diào)節(jié)池:HRT=6h。
根據(jù)雙氧水生產(chǎn)廢水排放周期確定的調(diào)節(jié)時間。
氣浮器:常用的加壓溶氣氣浮設(shè)備。
廢水進(jìn)入氣浮器前用計(jì)量泵投加破乳劑。
主要是去除廢水中乳化油。
催化氧化反應(yīng)器:內(nèi)置填料,填料配比:鐵屑∶焦炭∶填料活性劑=2∶1∶2。
有效接觸時間2.0h。
正常運(yùn)行情況下的氣水比=5∶1,大氣量反沖洗時的氣水比=10∶1。
底部鼓入空氣。
主要是通過微電解和H�2O�2的氧化能力分解蒽醌、三甲苯等帶苯環(huán)的難降解有機(jī)物。
斜板沉淀器:催化氧化反應(yīng)器出水的pH值一般在7左右,廢水中的Fe2 離子生成氫氧化亞鐵絮體,同時吸附其他懸浮物。
為強(qiáng)化絮凝效果,減少沉淀時間,投加高分子助凝劑。
HRT=4h。
鋼結(jié)構(gòu),內(nèi)襯玻璃鋼。
主要是去除懸浮物。
生物碳塔:φ×H=1.8×4.8(m),兩座。
碳鋼結(jié)構(gòu),內(nèi)襯玻璃鋼。
有效停留時間1.0h,氣水比=5:1。
定期進(jìn)行氣水反沖洗,強(qiáng)制使活性碳表面的生物膜脫落。
主要是利用活性碳吸附和生物接觸氧化的雙重作用,使剩余有機(jī)物得到徹底的分解。
回用水池:V有效=45m�3。
主要用于生物氧化-活性碳吸附塔的反沖洗水。
污泥濃縮池:φ×H=2.5×4.8(m),V有效=8.5m�3。
間歇式豎流污泥濃縮池。
進(jìn)一步濃縮斜板沉淀器排放的污泥。
板框壓濾機(jī):BA630,機(jī)械保壓。
處理后污泥外運(yùn)填埋。
4 運(yùn)行情況及出現(xiàn)的問題
4.1 隔油池-氣浮工藝對油類物質(zhì)(重芳烴)的去除:通過工程實(shí)際的應(yīng)用,證明隔油池在除油方面是個簡單而又高效的單元。
可以有效的去除重芳烴組成的分散油,對于后續(xù)的氣浮工藝來說,起到了粗篩的作用,保證了氣浮系統(tǒng)可以正常的運(yùn)行。
原水的重芳烴含量一般達(dá)到20~50g/L,但是經(jīng)過隔油池后,可以較為穩(wěn)定的控制水中重芳烴含量<300mg/L。
氣浮工藝對去除重芳烴非常有效,去除率>80%。
但是,由于重芳烴以乳化油的形式存在,所以必須投加一定量的破乳劑。
破乳劑的投加量約為0.1kg/m�3廢水。
4.2 催化氧化反應(yīng)器對難降解有機(jī)物的分解作用及填料板結(jié)問題:在雙氧水的廢水處理中,帶苯環(huán)的難降解有機(jī)物是處理的難點(diǎn)。
國內(nèi)有許多報(bào)道采用鐵碳內(nèi)電解處理難降解廢水,但是鐵碳內(nèi)電解的填料板結(jié)一直是個未解決的問題。
本次工程通過兩個方面嘗試解決這個問題:一是由于化肥廠有大量的空氣可供利用,所以采用大氣量的攪拌不斷沖刷鐵屑的表面,避免氫氧化物在鐵屑表面的沉積;二是在填料中加入活性劑;三是控制反應(yīng)器內(nèi)一定的pH值,使廢水中的H�2O�2在Fe2 的作用下發(fā)生催化氧化反應(yīng),即可降解有機(jī)物,又可避免Fe的鈍化。
經(jīng)過對該工程一年的跟蹤,尚未發(fā)生板結(jié)的現(xiàn)象,處理效果也沒有下降,因此可以認(rèn)為有效的解決了填料板結(jié)的問題。
3 生物氧化-活性碳吸附塔的作用
設(shè)計(jì)本意是通過活性碳的吸附功能吸附難降解有機(jī)物,提高其在系統(tǒng)內(nèi)的停留時間,然后利用好氧微生物降解被吸附的有機(jī)物,同時使活性碳恢復(fù)吸附功能。
但是在實(shí)際運(yùn)行中,由于前面的處理單元處理效果均較好,進(jìn)入生物氧化-活性碳吸附塔的廢水基本可以達(dá)標(biāo)排放,所以該單元的處理效果并未得到體現(xiàn)。
這也是有待于以后的運(yùn)行驗(yàn)證的。
4 H�2O�2對臥式離心泵運(yùn)行的影響
在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),調(diào)節(jié)池的污水提升泵(臥式離心泵)經(jīng)常會有氣縛現(xiàn)象發(fā)生,泵內(nèi)含氣體,泵出口壓力小。
5 白土再生廢水對系統(tǒng)的沖擊
在調(diào)試過程中,遇到車間內(nèi)排放白土床再生廢水,該廢水呈深紅色,含大量的蒽醌、磷酸三辛酯,對系統(tǒng)造成了極大的沖擊。
根據(jù)生產(chǎn)情況,該廢水約70天才排放一次,但每次的排放量達(dá)200m�3。
如果一次排入系統(tǒng)肯定使整個系統(tǒng)失效。
后經(jīng)與廠方共同協(xié)商提出先建一200m�3的儲池,然后由儲池每日少量的排入處理系統(tǒng)。
5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
廢水處理站總投資120萬元,折合噸水造價5000元/m�3・d。
噸水造價高的原因主要在于廢水具有較強(qiáng)的腐蝕性,所有的水池構(gòu)筑物、設(shè)備均需作防腐內(nèi)處理,前處理的管路均采用不銹鋼管。
運(yùn)行費(fèi)用為1.36元/m�3廢水,包括電費(fèi)、藥劑費(fèi)、人工費(fèi)。
廢水處理站總占地面積450m�2。
6 小結(jié)
(1)廢水中所含的雙氧水對臥式離心泵的正常運(yùn)行有影響,宜采用泵殼入水的立式離心泵;
(2)在工程設(shè)計(jì)中要充分對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝了解,熟悉各廢水排放節(jié)點(diǎn)。
對白土床再生廢水采用先蓄水,然后多次小流量排入系統(tǒng)的方法,減輕對處理系統(tǒng)造成的負(fù)荷沖擊;
(3)采用隔油池 氣浮組合可以有效去除廢水中大部分的重芳烴類油;
(4)充分利用廢水中含有的雙氧水,利用鐵碳內(nèi)電解與雙氧水的氧化能力共同分解帶苯環(huán)的難降解有機(jī)物;
(5)利用大氣量沖刷鐵屑表面、填料活性劑、雙氧水的氧化分解三重作用防止填料的板結(jié)。
(6)調(diào)整出水合適的pH值,利用系統(tǒng)中產(chǎn)生的Fe2形成Fe(OH)�2絮體代替混凝劑,節(jié)約藥劑費(fèi)用。
生化制藥發(fā)酵生產(chǎn)廢水的凈化【2】
[摘 要]生產(chǎn)制藥發(fā)酵生產(chǎn)廢水是生化制藥過程中產(chǎn)生的主要水體污染。
在傳統(tǒng)的處理方法上我們所采用的方法往往都不能有效的降低生化制藥發(fā)酵的成本,同時效率也相對低下。
本文注重探索了在生化制藥發(fā)酵生產(chǎn)廢水的處理和凈化上用到的SBR法,并探究其可行性與具體的方法分析。
[關(guān)鍵詞]生化制藥 發(fā)酵生產(chǎn)廢水 凈化 SBR法
一、生化制藥發(fā)酵生產(chǎn)廢水的處理方法概述
生化制藥發(fā)酵生產(chǎn)廢水是一種相對于其他水原來說污染較大的水體,尤其是水質(zhì)的波動比較大,一般情況下難以得到科學(xué)合理的處理和凈化。
在生化制藥發(fā)酵生產(chǎn)廢水凈化的過程中,主要用到的方法總的上說來是運(yùn)用生物方法,除此之外也用到了傳統(tǒng)的活性污泥法以及基礎(chǔ)氧化等復(fù)雜的工藝。
在處理的難度和費(fèi)用上來看,這些工藝的總體費(fèi)用騙稿,同時對于技術(shù)的操作上來說也顯得尤為復(fù)雜。
相比之下,SBR處理方法則具備傳統(tǒng)處理方法不具備的優(yōu)點(diǎn)。
在效率上和投資上來看,SBR處理法的效率更高,與此同時,就其投資方面來看,也相對更少。
工程的規(guī)模上較小但承受的負(fù)荷大。
所以就可以達(dá)到排污少、處理流程簡單等明顯的優(yōu)點(diǎn)。
二、具體的實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備
(一)實(shí)驗(yàn)廢水的準(zhǔn)備
實(shí)驗(yàn)廢水的準(zhǔn)備主要選取的是生化制藥生產(chǎn)發(fā)酵廢水作為基本的實(shí)驗(yàn)用廢水,其參數(shù)是COD在900~2000mg/L之間。
(二)采用方法
采用COD快速測定法和BOD5標(biāo)準(zhǔn)稀釋法以及MLSS重量法。
(三)儀器準(zhǔn)備
需要用到的主要是配合COD快速測定法和配合BOD5標(biāo)準(zhǔn)稀釋法所準(zhǔn)備的儀器。
具體包括:上海第三分析儀器廠產(chǎn)的7223分光光度儀、江蘇電化學(xué)分析儀器廠生產(chǎn)的COD速測儀、江蘇電化學(xué)分析儀器廠生產(chǎn)的BOD5測定儀。
(四)相關(guān)參數(shù)
試驗(yàn)中我們運(yùn)用的活性污泥選取的是人工配置廢水的污泥,以此作為試驗(yàn)用污泥選項(xiàng)。
在試驗(yàn)中運(yùn)用COD去除的去除率高達(dá)95%,污泥的提及指數(shù)是小于140的。
在整個實(shí)驗(yàn)的過程中,對于基礎(chǔ)的實(shí)驗(yàn)裝置防止在了一個恒溫的柜中,這樣可以充分的保證溫度可以恒定在20±1℃的上下。
其他的參數(shù)見下表1。
三、實(shí)驗(yàn)的相關(guān)結(jié)果
(一)限制曝氣的情況下產(chǎn)生的影響
限制曝氣指的是在進(jìn)水的時候不進(jìn)行曝氣。
曝氣的時間主要限制在進(jìn)水的實(shí)踐上。
進(jìn)水的具體時間主要是在瞬時進(jìn)水、半小時、一小時和兩小時幾種不同的情況進(jìn)行。
進(jìn)一步的通過對比幾種情況下的結(jié)果分析COD的去除率效果。
整個實(shí)驗(yàn)的次數(shù)上確定進(jìn)行了3次,在對比中發(fā)現(xiàn)這三次的實(shí)驗(yàn),就結(jié)果上來看十分相似。
所以可以發(fā)現(xiàn)的是如果在試驗(yàn)中通過限制曝氣的條件來進(jìn)行,則在限制曝氣的條件下對進(jìn)水時間上的變動對最終COD去除率的影響并不是很大。
但是與此同時可以發(fā)現(xiàn)的是SV1值卻和時間的關(guān)系十分密切。
通過實(shí)驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn),SV1的值在隨著時間的變化上發(fā)生了明顯的變化:當(dāng)時間演唱的時候,SV1值隨之增大。
究其原因,這是和活性污泥去除有機(jī)物的基本機(jī)理相關(guān)聯(lián)的。
該實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以見下圖1。
活性污泥分解有機(jī)物的整體過程精力的是一個吸附-分界的過程。
也就是說,在這個過程中,有機(jī)物首先需要吸附到活性污泥的表面。
然后才能利用活性污泥本身的原理進(jìn)行處理,最終利用的是活性污泥的分解特質(zhì),也就是說,當(dāng)有機(jī)物在吸附到了活熊污泥表面之后,才能夠進(jìn)一步的被活性污泥表面的微生物所利用。
在我們之前所做的限制曝氣的相關(guān)試驗(yàn)中,可以發(fā)現(xiàn),雖然在限制曝氣進(jìn)水的過程中雖然沒有具體的發(fā)生分解反映。
但是發(fā)現(xiàn)了相關(guān)的吸附反應(yīng)。
這些吸附反應(yīng)對于整體上的快速反應(yīng)是十分有利的。
在瞬時進(jìn)水過程中并沒有發(fā)生吸附上的相關(guān)積累過程,所以說還需要更多的時間進(jìn)行吸附。
通過理論支撐和具體的實(shí)驗(yàn)過程供我們可以發(fā)現(xiàn):限制曝氣進(jìn)水的情況下能夠比瞬時進(jìn)水更為有效的對有機(jī)物進(jìn)行去除,也就是說,通過限制曝氣去除有機(jī)物的效果更高,速度更快。
因此,我們在限制曝氣進(jìn)水的過程中如果不曝氣的話,那么相關(guān)有機(jī)物的整個分解反應(yīng)就不能夠順暢的進(jìn)行。
我們可以看到不同的進(jìn)水時間上關(guān)于反映中的COD發(fā)生了一系列的變化,這些變化則與我們實(shí)驗(yàn)的時間相關(guān)聯(lián)見圖2。
由圖表中我們可有發(fā)現(xiàn),通過限制曝氣可以有效的去除,也就是說,在限制曝氣進(jìn)水的一小時的時候,COD去除的效率最高。
(二)非限制曝氣進(jìn)水的情況下產(chǎn)生的影響
我們知道試驗(yàn)用的廢水是一種生物降解的廢水,所以可以說對于微生物的講解來說沒有明顯的抑制作用。
所以有機(jī)物的相關(guān)濃度就成為了限制反映的速度和效率的主要影響因素。
如果不能夠?qū)ξ⑸镌斐梢种,那么濃度的梯度越大,反映的速度上就越快,相反的反映就越慢?/p>
也就是說,反應(yīng)的速度是和非限制微生物抑制情況下濃度梯度呈正比關(guān)系的。
我們可以通過一組圖標(biāo)數(shù)據(jù)來看見圖3。
我們通過比較第一次實(shí)驗(yàn)的圖標(biāo)和上述最新圖標(biāo)可以發(fā)現(xiàn),非限制曝氣進(jìn)水的情況下比限制曝氣進(jìn)水情況下的COD去除率有所下降,但是就SV1的指數(shù)來說有所上升。
也就是說,SBR方法不適宜采用非限制曝氣的進(jìn)水條件對生化制藥發(fā)酵生產(chǎn)廢水進(jìn)行凈化處理,但就穩(wěn)定性上來說具備基本的穩(wěn)定效果,也就是說,按照使用SBR方法進(jìn)行生化制藥發(fā)酵生產(chǎn)廢水的凈化處理是可行的。
四、結(jié)論
在對SBR發(fā)進(jìn)行生化制藥發(fā)酵生產(chǎn)廢水的處理過程中,通過實(shí)驗(yàn)可以看到,通過限制曝氣進(jìn)水的條件下和瞬時進(jìn)水條件下的對比上,COD去除效果基本是相似的,但是相比之下比較適宜采用的是限制曝氣進(jìn)水的情況。
與此同時,在使用SBR方法進(jìn)行處理的過程中可以發(fā)現(xiàn),COD去除率和進(jìn)水時間的長短并沒有本質(zhì)上的不同,而是趨同于一種相似的結(jié)果。
與之相反的是,SV1的相關(guān)數(shù)值和時間有較為密切的關(guān)系,并隨著濃度梯度的變化呈現(xiàn)出明顯的變動。
所以通過實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)備、探究及實(shí)驗(yàn)各個時期的數(shù)據(jù)來看,總體上通過SBR方法進(jìn)行生化制藥發(fā)酵生產(chǎn)廢水的處理是可行的。
但是在此過程中也要采取可行的限制條件和配合條件,使得其COD去除率在可能的情況下達(dá)到更高。
參考文獻(xiàn)
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中藥生產(chǎn)廢水的生物處理【3】
摘 要:科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步推動了我國中藥生產(chǎn)廢水生物處理技術(shù)的進(jìn)步,大大提高了中藥生產(chǎn)廢水生物處理的水平,有效維持了生態(tài)平衡。
本文先是對中藥廢水的產(chǎn)生途徑進(jìn)行了概述,又詳細(xì)闡述了中藥廢水的污染特點(diǎn),最后分析介紹了中藥生產(chǎn)廢水的生物處理技術(shù)。
關(guān)鍵詞:中藥 生產(chǎn)廢水 生物處理 有效性
中藥是我國傳統(tǒng)文化中的一塊瑰寶,在我國的醫(yī)學(xué)中占據(jù)很重要的地位,隨著我國科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,我國的中藥產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了很大的進(jìn)步,隨之而來的就是我國的重要生產(chǎn)過程中排出的廢水影響非常大,不僅廢水中的成分復(fù)雜,而且濃度極高,對生態(tài)環(huán)境造成極大的威脅,因此我國一直在對中藥廢水的處理進(jìn)行研究,生物處理方式獲得了很大的青睞,大大改善了中藥生產(chǎn)過程中的廢水成分和濃度,對環(huán)境保護(hù)和生態(tài)平衡做出了極大的貢獻(xiàn)。
一、中藥廢水的產(chǎn)生途徑
隨著我國中藥的不斷發(fā)展,中藥制劑也向著多樣化的方向發(fā)展,但是中藥生產(chǎn)的程序卻極為復(fù)雜,例如我們?nèi)粘I钪谐R姷闹兴幠z囊、片劑、口服液以及丸劑等,都需要使用不同的生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn),總的來說,中藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水來源主要有以下幾種:機(jī)械設(shè)備的清洗,生產(chǎn)工序的清洗,藥物提取的殘?jiān)、殘汁,煙氣除塵水、生活廢水乙級鍋爐沖灰水等,其中又以藥物提取的殘?jiān)、殘汁用水為主,不僅排出的廢水量大,而且濃度極高,嚴(yán)重影響了環(huán)境保護(hù)和生態(tài)平衡。
二、中藥廢水的污染特點(diǎn)
中藥最大的一個特點(diǎn)就是非常天然,因此中藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水中含有豐富的天然有機(jī)物質(zhì),主要成分有以下幾種:有機(jī)酸、生物堿、蛋白質(zhì)、唐磊、單寧以及淀粉等,具備良好的溶水性;而中藥生產(chǎn)過程中的廢水也包括不溶于水的物質(zhì),例如植物纖維、泥沙等。
有一部分的中藥在生產(chǎn)的過程中需要有機(jī)溶劑的輔助,這在一定程度上提高了廢水中物質(zhì)的濃度。
不同種類的中藥在生產(chǎn)過程中所使用的生產(chǎn)工藝不相同,廢水中物質(zhì)的含量以及廢水量也存在著較大區(qū)別,中藥生產(chǎn)過程中存在的廢水具有以下幾方面的特點(diǎn):有機(jī)物質(zhì)的含量多且濃度較高,成分復(fù)雜,水質(zhì)的變化極大。
三、中藥生產(chǎn)廢水的生物處理技術(shù)
1.序批式活性污泥工藝(SBR)
近年來隨著我國科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,我國的中藥生產(chǎn)廢水的處理技術(shù)也得到了前所未有的發(fā)展和進(jìn)步,序批式活性污泥工藝被應(yīng)用到了中藥生產(chǎn)廢水的處理之中,大大提高了中藥生產(chǎn)廢水的處理效果。
舒春曉等人根據(jù)我國中藥生產(chǎn)廢水的實(shí)際情況,也就是濃度高、成分復(fù)雜等,對序批式活性污泥工藝進(jìn)行了創(chuàng)新和完善。
如果進(jìn)水口的重要生產(chǎn)廢水中的物質(zhì)含量達(dá)到以下幾個標(biāo)準(zhǔn):BOD5的含量是120mg/L、CODCr的含量是250mg/L,而經(jīng)過序批式活性污泥工藝處理之后到達(dá)出水口位置的中藥生產(chǎn)廢水中BOD5的含量是20mg/L、CODCr的含量是49mg/L,BOD5和CODCr的處理有效率分別達(dá)到了83%和80%,取得了較為明顯的處理效果。
2.UASB
早在二十世紀(jì)七十年代,UASB就被應(yīng)用到了中藥生產(chǎn)廢水的處理之中,主要是針對中藥生產(chǎn)廢水中的污泥進(jìn)行處理,能夠縮短水力停留的時間。
在UASB中有三相分離器的存在,從而不需要額外的沉淀池,在中藥生產(chǎn)廢水的處理中也就不需要填料和攪拌設(shè)備了,對中藥生產(chǎn)廢水的處理過程進(jìn)行了簡化。
有的中藥生產(chǎn)企業(yè)在使用了UASB進(jìn)行中藥生產(chǎn)廢水的處理之后,排出的中藥生產(chǎn)廢水的各項(xiàng)指標(biāo)都符合國家的要求,保證了中藥生產(chǎn)企業(yè)的綠色化發(fā)展。
UASB不僅運(yùn)行簡單,而且中藥生產(chǎn)廢水的處理效果也很高,并且部分處理后的中藥生產(chǎn)廢水還能夠回收再利用。
3.水解酸
實(shí)際上,水解酸化包括水解、酸化兩個部分,需要在同一個水池中完成操作。
在對中藥生產(chǎn)廢水進(jìn)行水解時,是對水中的固體物質(zhì)進(jìn)行分解,以保證能夠溶于水,將大分子的成分分解成小分子的成分,提高成分溶于水的性能;而在中藥生產(chǎn)廢水酸化的過程中,是將廢水中的碳水化合物逐漸分解成脂肪酸,以有效提高中藥生產(chǎn)廢水的生物處理效果。
中藥生產(chǎn)廢水在經(jīng)過水解酸化的處理之后,符合中藥生產(chǎn)廢水的排放標(biāo)準(zhǔn)。
4.復(fù)合式厭氧反應(yīng)器
在中藥生產(chǎn)的過程中,由于生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜,且變化多端,需要對其進(jìn)行間歇式操作,因此中藥生產(chǎn)過程中排出的廢水水質(zhì)也存在著較大的區(qū)別,有機(jī)物質(zhì)的含量極高,對所在區(qū)域地下水的安全性造成了極大的威脅。
經(jīng)過反復(fù)的試驗(yàn)之后,發(fā)現(xiàn)復(fù)合式厭氧反應(yīng)器對于中藥生產(chǎn)廢水中CODCr的去除率達(dá)到了90.8%,只需要在進(jìn)行簡單的砂濾之后,中藥生產(chǎn)廢水就達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn)。
四、結(jié)語
綜上所述,隨著我國科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,我國的重要生產(chǎn)廢水的生物處理方法也變得多樣化,不僅向著操作簡單的方向發(fā)展,而且還大大提高了中藥生產(chǎn)廢水的處理有效性,保證了中藥生產(chǎn)廢水在經(jīng)過生物處理之后都符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),有效保護(hù)了環(huán)境,維持了所在區(qū)域的生態(tài)平衡。
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