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機電一體化畢業(yè)論文

搖壁鉆床電氣自動化控制系統(tǒng)改造

時間:2022-09-30 14:10:05 機電一體化畢業(yè)論文 我要投稿
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搖壁鉆床電氣自動化控制系統(tǒng)改造

  摘 要:本文介紹了利用三菱FX2n系列PLC對Z3040型搖臂鉆床電氣自動化控制系統(tǒng)的改造,確定了PLC的輸入輸出分配,在繼電器控制線路的基礎(chǔ)上,設(shè)計出梯形圖并進(jìn)行了調(diào)試,調(diào)試結(jié)果表明設(shè)備運行良好。

  關(guān)鍵詞:搖臂鉆床 PLC控制 電氣改造

  前言:由于Z3040型搖臂鉆床電氣自動化控制系統(tǒng)線路復(fù)雜、可靠性低、靈活性也較差,加上多年來設(shè)備老化,近二年來常出現(xiàn)故障,維護(hù)工作量大,給生產(chǎn)帶來了不少影響。經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),利用PLC對該鉆床的電氣自動化控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造。

  一、設(shè)備狀況分析

  Z3040型搖臂鉆床主要采用4臺電動機工作,分別是主軸電動機(5.5KW,1410r/min),搖臂升降電動機(1.5KW,?1410r/min),主軸松緊電動機(0.8KW,930r/min)和冷卻泵電動機(0.125KW,2700r/min)。其中,M1為主電動機:控制主軸的旋轉(zhuǎn)運動和進(jìn)給運動,單向旋轉(zhuǎn),用機械交換完成加工所需的正反轉(zhuǎn);M2為搖臂升降電動機:控制搖臂升降運動,雙向旋轉(zhuǎn);M3為液壓泵電動機:控制搖臂夾緊、放松,主油箱及外立柱相對內(nèi)立柱的夾緊與放松,雙向旋轉(zhuǎn);M4為冷卻泵電動機:手動控制,單向旋轉(zhuǎn)。電氣控制主要由接觸器、十字開關(guān)、行程開關(guān)、按鈕等組成。

  二、改造方案

  針對以上設(shè)備問題的分析,結(jié)合PLC系統(tǒng)控制的具體情況,對Z3040型搖臂鉆床電氣控制系統(tǒng)作如下改造:

  1、分析Z3040搖臂鉆床的功能原理,作出主電路功能圖。

  2、將搖臂鉆床電氣控制系統(tǒng)改造成PLC控制,作出I/O電氣接線圖。

  3、編寫PLC控制程序,畫出梯形圖。

  三、器件的選擇

  1、PLC的選擇。三菱FX系列在可編程序控制器中具有領(lǐng)先地位,且在國內(nèi)市場占有率很高,所以確定在此系統(tǒng)中使用三菱FX系列的PLC。在搖臂鉆床的控制系統(tǒng)中,PLC主要起開關(guān)作用及定時、計數(shù)的少數(shù)簡易功能,所以只需要小型的PLC就能滿足功能。在搖臂鉆床控制系統(tǒng)的設(shè)計中需要輸入點(I)12個、輸出點(O)9個,考慮到實際應(yīng)用中需要10%的余量,故選擇PLC為三菱FX2n-32MR。

  2、接觸器的選擇。接觸器KM1的選定:主觸點額定電流一般是根據(jù)電動機容量來計算, M1額定電流為5500/380=14.47A(K取1)。在這里取20A就能夠滿足要求,故選擇型號CJT1-20,線圈電壓為24V;同理,KM2、KM3、KM4、KM5應(yīng)選擇的型號為CJ10-10,線圈電壓為24V。

  3、熱繼電器的選定。FR1的選定?FR1實現(xiàn)對電動機M1的過載保護(hù)。按照“熱繼電器元件的額定電流?應(yīng)接近或略大于電動機的額定電流”的原則:5500/380=14.47A(取系數(shù)為1),即應(yīng)大于等于14.47A,所以,F(xiàn)R1的型號應(yīng)選定為JR36-20,規(guī)格為11號熱元件,整定電流14.47A;同理,F(xiàn)R2的型號選定為JR36-20,規(guī)格為6號熱元件,整定電流2.1A。

  4、熔斷器的選定。FU3的選定:因為FU3對EL(40W,24V)具有保護(hù)作用,故熔體額定電流≥40/24=1.67A(取2A)。因為熔斷器額定電流不小于熔體額定電流,所以熔斷器電流選為15A,所以FU3的型號應(yīng)選定為RL1-15,規(guī)格為380V?15A配2A熔體;同理FU2的型號應(yīng)選定為RL1-15,規(guī)格為500V?15A配10A的熔體,?FU1的型號應(yīng)選定為RL1-60,規(guī)格為500V?60A配25A熔體。

  5、時間繼電器的選定。因為控制電路中的時間繼電器是斷電延時型,且有動合觸點,因此選擇其型號為JS7-4A,延時范圍0.4-60S,線圈電壓為24V。

  6、電磁閥的選定?紤]到電磁閥在控制電路中所起的作用(在通電吸合后,產(chǎn)生電磁力使閥桿移動,達(dá)到控制油路開閉及換向目的),以及額定吸力、額定行程、操作頻率等方面,其型號選定為MFJ1-3,線圈電壓為24V。

  7、變壓器選定。主要根據(jù)所需容量及一次側(cè)和二次側(cè)的電壓等級來選擇,應(yīng)該以節(jié)約原則為指導(dǎo),滿足工作要求的前提下,周密合理的選擇材料和運行介質(zhì),以節(jié)約電能和生產(chǎn)成本。

  四、控制系統(tǒng)設(shè)計

  設(shè)計簡要說明:

  (1)初始狀態(tài)的設(shè)置。初始狀態(tài)設(shè)主軸電動機、冷卻泵電動機、搖臂升降電動機液壓夾緊電動機停止;電磁閥打開;主軸和立柱夾緊狀態(tài)。

  (2)照明電路、冷卻泵電動機用手動控制,不列程序功能圖之中。

  (3)斷路器和電磁閥用指示燈代替。

  3、根據(jù)改造要求,編寫程序,畫出梯形圖:

  五、工作過程簡要說明

  等待。

  通電――HL1亮。

  按SB3――KM1吸合,HL2亮(主軸轉(zhuǎn)動)。

  按SB2――KM1斷開,HL2滅(主軸停轉(zhuǎn))。

  按SB4――KM5斷開,KM4吸合,YA亮;再按SQ2――KM4斷開,KM2吸合(搖臂上升)。

  按SB5――KM5吸合,KM4吸合,YA亮;再按SQ2――KM4斷開,KM3吸合(搖臂下降)。

  斷開SB4\SB5一段時間后――KM5吸合。

  按SB7――KM4吸合,YA滅。

  按SB1全部斷開,按SQ5全部電源斷開。

  六、接線路板

  注意事項:

  1、連線時,必須保證PLC斷電。

  2、電路連接導(dǎo)線一定要嚴(yán)格,不能在電路板上橫穿,導(dǎo)線不能露銅。

  3、導(dǎo)線顏色必須分清楚,以便于修改和檢修。

  4、PLC輸入公共端COM不能接入交流,即L或N不要與其相連接,否則會燒毀PLC。

  七、通電測試

  1、測試前檢查:檢測電路時,確定三相電源只接進(jìn)去一相,防止二相進(jìn)入單相電源供電的電路,否則會燒毀PLC或開關(guān)電源;檢查開關(guān)連接是否正常,是否接錯或漏接;確定熔斷器應(yīng)與電源相線L端相連;確定電路沒有短路。

  2、測試:按上述工作過程說明進(jìn)行,經(jīng)測試,控制線路能按所設(shè)計程序運行,且運行狀況良好。

  八、結(jié)束語

  設(shè)備電氣自動化系統(tǒng)經(jīng)改造后,自動化控制性能大幅度提高,設(shè)備管理和改變工作方式也變得簡單方便,經(jīng)過近一年來職工實訓(xùn)試用證明,提高了職工的工作效率,同時也為公司避免購買新設(shè)備而節(jié)約了一筆不小的開資,得到了公司及廠領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可。

  參考文獻(xiàn)

  [1] 山東省滕州市利達(dá)機床廠:《Z3040搖臂鉆床使用說明書》.

  [2] 謝宇《Z3040搖臂鉆床的PLC控制改造》.煤炭機械,2008年02期.

  [3] 孔平《電氣控制與PLC》.華南理工大學(xué)出版社,2004年2月,第一版.

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