亚洲色影视在线播放_国产一区+欧美+综合_久久精品少妇视频_制服丝袜国产网站

碩士畢業(yè)論文

提高冶金焦利用率的實踐與應用

時間:2022-10-05 18:17:12 碩士畢業(yè)論文 我要投稿
  • 相關推薦

提高冶金焦利用率的實踐與應用

  提高冶金焦利用率的實踐與應用

  摘 要 通過對高爐碎焦系統(tǒng)和燒結(jié)焦粉系統(tǒng)進行改造,從碎焦中篩分出大量焦丁,回收焦丁配加入爐,節(jié)約了大量的焦碳,降低了焦比,降低了生產(chǎn)成本,改善了高爐爐況,提高了產(chǎn)量。

  關鍵詞 碎焦;焦丁;焦比

  0 引言

  萊鋼集團煉鐵老區(qū)共有四座高爐,原高爐焦碳經(jīng)過兩焦篩篩分,篩上物大焦經(jīng)料車直接進人高爐作為燃料,篩下物碎焦則經(jīng)過碎焦車提升進入碎焦倉,用汽車運至燒結(jié)原料場,作為燒結(jié)生產(chǎn)的燃料使用。

  篩下物碎焦中含有大量的焦丁,碎焦沒有進行篩分再利用,造成極大的浪費。

  在國內(nèi)其它鋼鐵廠,有對高爐碎焦進行篩分,回收焦丁配加入爐的先進經(jīng)驗,與國內(nèi)高爐相比,萊鋼煉鐵老區(qū)四座高爐有它的局限性。

  1#、2#高爐的前身為620m3,幾經(jīng)改造大修擴容,由750m3到1 080m3。

  3#、4#高爐由750m3大修擴容到1 080m3。

  原系統(tǒng)沒有涉及焦丁利用這一系統(tǒng),因此,碎焦系統(tǒng)的改造,焦丁的回收利用相比其它高爐,難度大,需要解決的問題多。

  1 改造前狀況

  1.1高爐冶煉對焦碳的質(zhì)量要求越來越高

  焦炭在高爐冶煉中主要作為發(fā)熱劑、還原劑和料柱骨架。

  高爐下部料柱的透氣性完全由焦炭來維持。

  焦碳強度不好,料柱的透氣性變壞,高爐難于接受風量和風溫,同時噴吹量也受限制。

  此外,生成大量的焦粉摻入爐渣,使渣變稠,還會造成難行或懸料。

  焦炭質(zhì)量成為保持爐況順行的質(zhì)量指標。

  1.2隨著高爐生產(chǎn)能力的提高,對入爐焦碳的需求也不斷增長

  2006~2008年,老區(qū)四座高爐分別進行了大修擴容改造,隨著高爐生產(chǎn)能力的提高,對入爐焦碳的需求也不斷增長,加之市場外購焦碳的供給的緊張,及焦碳質(zhì)量下滑,成為制約高爐生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。

  1.3入爐焦比高,高爐成本高

  與國內(nèi)同類型高爐進行對比,老區(qū)四座高爐的入爐焦比高,平均在350kg/tFe左右,因此高爐的成本高,效益低。

  節(jié)約焦碳,就是降低成本,是挖潛的重要措施。

  1.4焦丁混入焦粉,影響燒結(jié)工藝,浪費燃料

  燒結(jié)生產(chǎn)使用小于12mm小顆粒的焦粉,而大于12mm大顆粒的焦丁容易產(chǎn)生混合不均、燃燒不充分現(xiàn)象。

  因此,碎焦中大于12mm的焦丁混入焦粉即造成燒結(jié)工藝難以消化,又造成燃料的極大浪費。

  因此,迫切需要對高爐碎焦系統(tǒng)與燒結(jié)焦粉系統(tǒng)進行改造,提高焦碳的利用率,回收焦丁,實施配加入爐冶煉方式,降低焦比,節(jié)約成本。

  2項目的改造與實施

  2.1高爐碎焦系統(tǒng)改造

  原高爐碎焦系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)為兩個碎焦倉,原碎焦系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)簡單,上部設有碎焦軌道,在16.7m處為碎焦車受料斗,在15.2m平臺上設置有碎焦卷揚系統(tǒng),下部為90m3碎焦倉,在碎焦倉下部設置有閘門。

  改造后主要工藝流程為:焦碳通過槽下兩個焦碳振動篩的篩分,大于18mm的合格焦進入高爐料車,由料車卷揚機提升,送入高爐進行冶煉。

  小于18mm的碎焦則經(jīng)過篩下物溜槽落入碎焦車,由碎焦車卷揚機提升進入經(jīng)過改造后的碎焦處理系統(tǒng)。

  在碎焦倉的上部經(jīng)過焦丁篩的篩分,焦丁篩的篩網(wǎng)為10mm,小于18mm大于10mm的焦丁通過篩上物溜槽進入1#碎焦皮帶機,然后落入2#碎焦大傾角皮帶機進入焦丁倉存儲,當高爐需要配加焦丁時,進入振動給料機,通過稱量系統(tǒng),進入3#碎焦皮帶機,進入右礦皮帶機配加到燒結(jié)礦中進入高爐進行冶煉。

  小于10mm的焦粉則由焦丁篩的篩下物溜槽落入碎焦倉,最后經(jīng)過汽車運輸,進入燒結(jié)系統(tǒng)。

  具體改造如下:

  2.1.1焦碳振動篩的篩網(wǎng)改造

  槽下兩焦碳振動篩的篩網(wǎng)為14mm,配合碎焦系統(tǒng)的改造,根據(jù)工藝需要,將篩網(wǎng)改為18mm。

  焦碳經(jīng)過振動篩的篩分,進行分級。

  大于18mm的合格焦按原工藝最終進入高爐進行冶煉。

  小于18mm的碎焦內(nèi)含有大量的焦丁,需要進行二次篩分,分離出焦丁和焦粉。

  通過增大篩網(wǎng),減少了焦碳篩分時間,提高了高爐上料速度和能力,為高爐高產(chǎn)創(chuàng)造了條件。

  2.1.2舊碎焦系統(tǒng)的改造

  改造的宗旨是保持并充分利用原碎焦系統(tǒng)。

  原碎焦系統(tǒng)改造的空間狹小,并且受周圍設備、及上料斜橋的影響,在此基礎上進行改造難度相當大。

  根據(jù)工藝要求通過計算, 改造舊碎焦系統(tǒng)必須滿足兩大條件:一是在原系統(tǒng)上減少原碎焦倉的容積,增設焦丁篩分系統(tǒng),二是必須保證新碎焦倉的容積為50m3。

  通過對多種方案的選則,最終方案如下:

  1)利用原有鋼結(jié)構(gòu)鋼柱,在16.7m設置鋼梁、平臺,將原有碎焦卷揚機系統(tǒng)由15.2m平移至此平臺;

  2)因碎焦卷揚機平移的上抬,相應的將原有道軌直段垂直斷開,增加1m。

  同時將原有碎焦受料斗下部截去0.5m;

  3)對原有的碎焦倉進行改造,把15.4m和 12.9m之間的原有碎焦倉拆除,在12.9m設置鋼梁平臺;

  4)在16.7m下部安裝2.3m3倉,在12.9m平臺安裝焦丁篩;

  5)在2.3m3的倉下部安裝手動插板閥,控制碎焦的流量。

  焦丁篩的分級粒度為10mm。

  在焦丁篩的下部安裝篩下物溜槽,以便于經(jīng)過焦丁篩的篩分,小于10mm的焦粉能順利進入碎焦倉。

  在焦丁篩的上部安裝篩上物溜槽,使大于10mm小于18mm的焦丁能順利進入1#碎焦皮帶機;

  6)把12.9m到6.73m之間的原有碎焦倉部分進行改造分割封閉,建成容積為51m3的碎焦倉存儲焦粉。

  新的碎焦倉下部安裝電液動扇形閘,控制焦粉的流量,卸料進入汽車。

  2.1.3新建焦丁倉系統(tǒng)

  在碎焦倉的北部新建一個60m3鋼結(jié)構(gòu)形式的焦丁倉,用來儲存焦丁。

  在焦丁倉的下部設置有稱量漏斗,保證了配加到燒結(jié)礦的焦丁的準確計量,提高了配料的準確性。

  2.1.4焦丁的運輸系統(tǒng)

  焦丁在焦丁倉和碎焦倉之間的運輸也是一個難題。

  由于焦丁倉和碎焦倉相對位置一定,碎焦倉相對焦碳振動篩的位置一定,為保證碎焦卷揚的正常運行,設計了兩條皮帶來完成焦丁運輸。

  1#碎焦皮帶機把從焦丁篩篩上物溜槽來的焦丁進行運輸;因現(xiàn)場位置的限定,選用一條的大傾角皮帶機提升焦丁,向焦丁倉送料。

  2.1.5焦丁的配加入爐

  在焦丁倉下部安裝3#碎焦皮帶機,寬度B=500mm,運輸速度為v=1.25m/s。

  根據(jù)高爐爐況,將焦丁經(jīng)過稱量,準確送至右礦皮帶機,配加到燒結(jié)礦中,進入高爐進行冶煉,月均焦丁比達到30kg/t,達到了國內(nèi)較高水平。

  2.2燒結(jié)焦粉系統(tǒng)改造

  2.2.1原來燒結(jié)焦粉系統(tǒng)工藝

  焦化廠或煉鐵廠高爐槽下來的焦粉經(jīng)上料皮帶,經(jīng)小焦篩進行篩分,粒度小于12mm的焦粉由篩下物皮帶進入四輥破碎機破碎成粒度小于3mm的焦粉(大于85%),經(jīng)皮帶進配料室配料進行燒結(jié),篩上物粒度大于12mm的焦丁經(jīng)皮帶運輸?shù)浇固客馀帕蟼}經(jīng)汽車拉往廠外賣給外單位,但其中含有部分粒度大于24mm的焦丁高爐可用,這一部分外賣產(chǎn)生了巨大的浪費。

  2.2.2改造熱內(nèi)容

  在原來焦炭外排料倉混凝土框架內(nèi),利用原有的框架柱子,拆除原有料倉,增設兩層鋼平臺,其中在6.21m平臺上,增設一臺篩子型號XBSFJ150x360-Ⅰ棒條振動篩系統(tǒng)。

  篩上物與篩下物落地,中間壘一混凝土墻隔開。

  篩子的分級點22mm,振動篩將原來焦粉一次篩篩上物(粒度大于12mm的焦丁)大于24mm的焦丁部分作為篩上物篩出,這部分焦碳運往高爐,當作高爐燃料進行冶煉。

  新加棒條篩篩分系統(tǒng)如下圖所示:

  3 實施效果

  經(jīng)改造后高爐項目取得了良好的效果,四座高爐年回收焦丁8.5萬噸。

  實現(xiàn)了焦碳分級入爐,提高了焦碳的利用率。

  改造后,對不同粒度的焦碳進行充分利用,收到了良好的冶煉效果和經(jīng)濟效益。

  扣除因風溫的提高、煤比的增加,燒結(jié)礦品位的提高、富氧的提高的影響降低的焦比,因配加焦丁,降低焦比12.61kg/tFe,節(jié)約大量的焦碳,產(chǎn)生了可觀的效益。

  同時解決了焦丁混入焦粉造成的燒結(jié)工藝難以消化,混合不均、燃燒不充分的現(xiàn)象。

  2010年9月對燒結(jié)焦粉系統(tǒng)進行改造,改造后取得了良好的效果,通過增加焦粉二次篩分工藝,可有效回收燒結(jié)焦粉中粒度大于24mm的焦丁,節(jié)約焦碳,提高了焦炭利用率。

  經(jīng)統(tǒng)計,平均每月可回收粒度大于24mm的焦丁790t,有效提高了焦炭利用率。

  4 結(jié)論

  通過對高爐碎焦系統(tǒng)“碎焦倉的分割改造”和燒結(jié)焦粉系統(tǒng)增加二次篩分改造,進行焦丁的回收,實現(xiàn)了焦丁配加入爐的冶煉方式,改善了高爐爐料的透氣性,保證了高爐的高產(chǎn)高效,節(jié)約了大量的焦碳,降低了焦比,降低了生鐵成本。

  實踐證明,該項目的實施是可行、有效的,取得了一定的效果,具有推廣應用價值。

  參考文獻

  [1]煉鐵.中冶南方工程技術有限公司.

  [2]《高爐煉鐵》(中冊).冶金工業(yè)出版社.

【提高冶金焦利用率的實踐與應用】相關文章:

粉末冶金技術對鋼鐵循環(huán)經(jīng)濟的應用論文10-08

提高應用能力化學教育論文10-08

風險管理在冶金企業(yè)安全生產(chǎn)管理中的應用論文10-12

應用優(yōu)勢戰(zhàn)略推進我國產(chǎn)業(yè)提高10-26

談開放教育數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)集中實踐環(huán)節(jié)教學實施與質(zhì)量提高論10-11

如何提高應用數(shù)學教學效率教學隨筆范文10-07

實用實踐實習報告范文 應用實踐報告04-13

如何提高社會實踐活動的實效:努力提高社會實踐活動的實效10-06

冶金實習報告05-30

PLC在冶金企業(yè)電氣自動化控制的實踐論文10-08